氨酸法复肥工艺主要特征
1、造粒工况明显改善和稳定
造粒部分利用气氨与硫酸、磷酸一铵的化学反应热来提高造粒物料温度和改善物料特性,提温幅度可达15-30℃,而并非主要靠蒸汽和尿液来提高造粒温度,造粒温度可高达75-85℃,物料水份小于2.5%,成球率高达80%以上。
2、实现一段干燥工艺、简化工艺过程
由于造粒物料温度较高,水份较低,一段干燥便能使产品水份降至1.5%以下,实现了一段干燥工艺生产高氮尿基复合肥工艺过程,简化了工艺过程。
3、实现热筛分、热破碎工艺、提高能源利用率
由于干燥后产品水份较低(小于1.5%)可满足热筛分和热大粒破碎工艺,同时也提高了热返料的热量利用效率,以及降低了冷却负荷,缓解了产品的热结块倾向。
4、实现无填充剂造粒、提高产品质量
由于利用气氨与硫酸、磷酸一铵的反应生成硫酸铵和部分磷酸二铵来改善物料特性,提高原料间的配伍性,有效解决了尿基复合肥物性差的问题,无需增加膨润土等粘性填充剂,可大量利用廉价的氯化铵氮源取代不溶性膨润土等填充剂和部分尿素,实现可溶性填充剂造粒,产品外观洁白、光滑圆润,无不溶性残渣,避免了填充剂颜色不稳定对产品外观的影响,提高了产品的外观形象和市场竞争力,同时还可利用低品位的国产氯化钾、普钙等原料,可进一步降低原料成本。
5、简化尿素加工过程,避免缩二脲含量超标引起毒害
可直接利用固体颗粒尿素生产高氮尿基复合肥,而无需固体尿素融溶装置和尿素企业长距离尿液输送装置,减少了尿素融熔和输送部分的固定资产投资和较高运行费用,尤其是避免了以上装置易出现的产品缩二脲含量超标而导致的农作物烧苗现象。
6、洗涤液得以回收利用,实现污水零排放
尾气处理的洗涤液用于造粒机管式反应器得以回收,即解决了传统工艺湿法除尘系统洗涤液的回收问题,又降低了原料损耗,可实现污水零排放。